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        直進式拉絲機的工作原

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        發佈時jiān:2022-07-22

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        在直進式拉絲機控制中採用變頻調速具有配置簡liàn、邏輯清、成本下降的特diǎn,同時本文還詳細介紹leTL-MD320變頻器在拉絲機上的應yòng。金屬製品是冶金工業中的重要一huán,但在我國該行業卻是一個薄弱環jié,機xiè、電氣設備陳jiù,阻礙了行業的發zhǎn


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        在金屬加工zhōng,直進式拉絲機是常見的一zhǒng,在以前通常都採用直流發電-電動機(F-D系tǒng)來實xiàn,現在隨着工藝技術的進步和變頻器的大量普,變頻控制開始在直進式拉絲機中大量使yòng,並可通guòPLC來實現拉拔品種設dìng、操作自動huà、生產過程控zhì、實時閉環控zhì、自動計米等功néng。 採用變頻調速系統的直jìn式拉絲機技術先進、節能顯zhù,調速範圍在正常工作時wèi30:1,同時zài5%的額定轉速時能提供超guò1.5倍的額定轉。 

        本文以桐廬天龍拉絲機制造廠生產不鏽鋼絲的直進式拉絲機變頻改造爲,來說明變頻控制的應用過程及效guǒ。 該直進式拉絲機主要對精軋出來的不鏽鋼絲進行牽shēn,設計的工藝要求wèi:(1)最高拉絲速600m/min;(2)加工品zhǒng主要三種,分別是進xiàn2.8mm→出xiàn1.2mm、2.5mm→1.0mm、2.0mm→0.8mm;(3)緊急停車斷頭不多2。 直進式拉絲機是拉絲機中最難控制的一zhǒng,由於它是多臺電機同時對金屬絲進行拉shēn,作業的效率很gāo。不象以前經常遇到的水箱拉絲和活套式拉絲機,允許金屬絲在各道模具之間打huá。同時它對電機的同步性以及動態響應的快速性都有較高的要qiú。由於不鏽鋼材料特性比較cuì,缺少像高碳鋼絲或者鋼簾線那樣的韌xìng,比較容易在作業過程中拉duàn。 

        本系統共yǒu8tái11KW變頻。系統的電氣配置爲活套一tái,安裝在第一,作用是將成卷的不鏽鋼絲牽引到拉絲部fēn,由於活套可以自由打huá,因此這臺電機不需要特別的控zhì。拉絲部分共有六個直jìng400mm的轉。每個轉鼓之間安裝有用於檢測位置的氣缸擺,採用位移傳感器可以檢測出擺臂的位zhì,當絲拉得緊的時hòu,絲會在擺臂的氣缸上面產生壓力使得擺臂下。最終是收卷電,該部分採用自行滑動的錐形支jià,整個過程卷徑基本不變huà,因此不需要用到卷徑計算功néng。八臺電功率採用變頻專用電機,同時帶有機械制動裝zhì。 直進式拉絲機的系統邏輯控制較爲複,有各種聯動關yóuPLC實xiàn。同步方面的控制則全部zàiTL-MD320變頻器內部實xiàn,不依賴外部控zhì。 其工作原理shì:根據操作工在面板設定決定作業的速,該速度的模擬信號進PLC,PLC考慮加減速度的時間之後按照一定的斜率輸出該模擬信hào。這樣做的目的主要是滿足點dòng、穿絲等一些作業的需yào

        PLC輸出de模擬電壓信號同時接到所有變頻器的AI2(AI1也可)輸入duān,作爲速度的主給定信hào。各擺臂位移傳感器的信號接入到對應的轉鼓驅動變頻器作wèiPID控制的反饋信hào。根據擺臂在中間的位zhì,自己設定一PID的給定zhí。這個系統是非常典型de帶前饋的PID控制系tǒng,一串一級,PID作爲微調liàng

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